图1所示的斗式提升机下部轴承座,,,,设计很不对理,,,,轴1与出轴孔的配合不细密,,,,内外侧都留有0.1mm间隙,,,,増加了粉尘进入轴承内的时机。。。不少水泥厂都保存这种情形。。。我厂以前的斗式提升机也使用这种轴承座,,,,提升机经???ㄋ,,,,造成停;;;收,,,,有时甚至影响到立窑不可正常煅烧。。。整理又很是贫困,,,,劳动强度大。。。一个价值近20元的310轴承,,,,zui多使用三个半月,,,,zui短仅1天,,,,险些每个月要换一次,,,,并且一换就是两个。。。一台HL300环链提升机,,,,一年消耗310轴承16~20个,,,,在定水平上增添了水泥本钱,,,,影响企业经济效益。。。

1.提升机下轴:2.310轴承;3.轴承盖;4.张紧螺杆;5.螺母;6.提升机外売;7.轴承座
1.提升机下轴;2.轴承盖;3.螺母;4.张紧螺杆;5.提升机外壳;6.310轴承;7.轴承座;8.毛毡油封
刷新后的轴承座如图2。。。轴承盖不再开孔,,,,轴头隐没在轴承内部,,,,从外侧完全杜绝了粉尘进入轴承内的可能性;内侧车削了一道65mm×5mm的沟槽,,,,其内装上油封。。。油封用5mm厚的油毡做成。。。装配时,,,,其内径与轴颈外径细密配合,,,,这样,,,,灰内侧也基本上消除了粉尘进入轴承内部的可能性。。。自1984年12月刷新后,,,,运转一年无故障,,,,到1985年底磨练时,,,,现场拆开视察,,,,轴承内基本无粉尘进入,,,,油质(黄油)也基本完好,,,,仅在靠近滚珠处的黄油,,,,略有点变色,,,,换去变色的黄油,,,,封装继续使用,,,,到现在已快二年了,,,,再未爆发过轴承磨损塞死提升机的故障。。。











